引言
ZQ203-125Ⅱ型钻杆动力钳广泛应用于石油钻井的上卸钻具丝扣作业中,是钻台上使用频率较高的钻井工具之一,其快速、高效、便捷的性能,深受钻工对钻杆动力钳的信赖,已成为现代钻机钻井过程中必不可少的设备,为提高钻井工作效率,降低钻工劳动强度,保证安全生产,起到了积极的作用。当钻杆动力钳在使用中出现故障,或需更换零部件等,井队只能用B型吊钳来替代暂停使用的钻杆动力钳,这就使得工作效率低下。经过对钻杆动力钳多年来的实际使用情况及零部件消耗的统计,以及结构性能的分析研究,发现这种钻杆动力钳一些部件结构和材料需要进行改造和优化。本文分析了ZQ203-125Ⅱ型钻杆动力钳原来存在的一些问题和不足,研究提出了对原钻杆动力钳的部分零部件的材料、结构及气控自动门栓等方面的改进和优化措施,总结了改进后在油田钻井现场的使用效果。实践证明,通过改造和优化,有效地提高了此型钻杆动力钳的使用效率和使用寿命,保证了使用的安全、可靠性,减少暂停使用的故障时间,也可以有效提高钻井工作效率。
1.优化改造措施及技术分析
1.1钻杆动力钳下壳的材料改进
ZQ203-125Ⅱ动力钳壳体(图1)为主要受力件,且体积和质量较大,在铸造过程中难免存在缺陷,特别是下壳的开口处因过载而出现塑性变形,而影响或损坏壳体上其他零件。原设计中壳体材料采用铸钢ZG270-500,为提高其综合机械性能,将下壳材料改用ZG35Cr1Mo合金铸钢件,热处理状态为调质,其强度提高48%~76%,材料的冲击韧性提高22%,综合机械性能明显提高(改进前后的材料综合机械性能对比见表1),由此确保下壳在正常载荷下变形减小,使用寿命得到显著提升。
图1ZQ203-125Ⅱ动力钳下壳体
表1动力钳下壳体材料改变前后的综合机械性能对比
热处理状态 强度性能指标
σbMPa 冲击韧性指标
Ak/J
ZG270-500(改进前) 正火
190~230HB 500 22
ZG35Cr1Mo(改进后) T250~290HB 740~880 27
性能比较↑48%~76% ↑22%
1.2增加动力钳护栏
动力钳刹带的作用是:对制动盘起制动作用,使上钳预夹紧钻具;刹带两端分别固定在刹带销和调节筒的连杆上;调节筒内有弹簧,制动盘制动力矩的大小,可通过调节刹带抱紧制动盘的松紧;制动盘的开口中心处为上卸钻具的工作位置,工况恶劣,由于受泥浆和刹带磨损的影响,调节制动力矩时易使悬臂的刹带销变形而弯曲,损坏刹带销,且因动力钳夹紧钻具不可靠而出现打滑,影响作业;且制动盘为旋转件,易出现不安全因素等。原动力钳制动盘两侧没有护栏,为此,如图2所示,在动力钳旋转的制动盘两侧增加护栏,左右两件为对称件,组装式以便于更换刹带;护栏前端由上下固定块与护罩ⅠⅡ分别用螺钉组装后套在刹带销上部;后端由连接块ⅠⅡ、连接板与护罩分别用螺钉组装后,固定在动力钳左右带耳压盖上,护罩的断面如图1a所示,强度高,受压不易弯曲。该护栏既作为刹带销的支承,使刹带销受刹带拉力后不弯曲,又作为制动盘的安全保护装置,可以有效地防止制动盘旋转过程中出现伤人伤物等不安全因素。
1.3牙板的结构改进
动力钳的牙板是直接传递扭矩至钻具的重要零件之一,牙板抓紧钻具的牢固程度,直接影响动力钳工作的性能、牙板等零件的使用寿命、对钻具表面的磨损程度及上卸钻具的速度;若由于牙板抓紧钻具表面的压力不足,出现打滑,牙板的齿如车力一样车削钻具表面,既严重损伤钻具,又使牙板提前磨损,降低牙板的使用寿命。
在不改变动力钳夹紧机构的基础上,改进牙板的结构,以确保牙板的抓紧钻具的可靠性;如图2所示,增加牙板长度,即增大牙板与钻具的咬合面积;牙板的结构如2a所示,将颚板高度加长至125mm,牙板加长至123mm,且牙板在123mm的长度上为全齿,牙板的接触面积增大57%。牙板固定如图2所示,为销式固定;牙板背面两端有开口凹槽,颚板下端销轴固定,防止牙板脱落,上端销轴可通过扳动颚板背面的板簧,固定或取出牙板。
1.4动力钳门栓的自动互锁装置
动力钳的门栓为“安全门”,用于保护壳体,限制壳体开口处受力发生变形;ZQ203-125Ⅱ型动力钳为气控自动门栓,当下钳夹紧,门栓自动关闭,反之,门栓自动开启;考虑到动力钳在使用及维护的安全性,将自动门栓改造成自动互锁装置,即当门栓自动关闭后,液压源自动闭合导通,动力钳才能工作;反之,当门栓自动开启后,液压源自动断开直接回油箱,动力钳不能工作;动力钳门栓与液压源自动互锁,达到操作和维护使用安全的目的。其液气控制原理如图3所示。
图3:门栓自动互锁装置液气原理图
2.现场应用实例
华北油田于2007年提出该项目,并与江苏如石机械有限公司联合改造,经以上前三个方面的改造,两套动力钳在华北油田使用后,效果显著。据油田的现场使用报告,改造的动力钳使用3年,共修理5次,共消耗配件累计5万多元,配件的消耗量明显减少。主要易损件消耗情况见表2。
表2:3年内钻杆钳的主要易损件消耗情况
配件名称 原钻杆钳消耗数量/台 改进钻杆钳消耗数量/台
第一年 第二年 第三年 合计 第一年 第二年 第三年 合计
牙板 300 340 380 1020 60 68 75 203
刹带 12 14 18 44 4 4 6 14
颚板 7 11 15 33 2 3 3 8
颚板架 2 3 3 8 1 1 1 3
刹带销 6 10 10 26 / 2 2 4
移送缸活塞杆 4 5 5 14 / 1 1 2
下壳体 / / 1 1 / / / /
修理次数 1 1 2 4 / / 1 1
累计钻井深度 约29600米 约27500米
总消耗(万元) 8.87万元 约2.63万元
2011年,经现场使用,又提出对动力钳的门栓自动互锁的改造;改造后的动力钳门栓固定,增加了4个固定螺钉,比原先要牢固、可靠,门栓耐撞击,且不易松动,开合灵活;且增加的自动互锁装置,大大提高了动力钳使用和维护的安全性。
以上动力钳的改造,也方便已在役使用ZQ203-125Ⅱ型的动力钳改造,只需更换相关零部件即可,而无需将原动力钳发往原厂改造。
3.结论
经过对油田广泛使用的ZQ203-125Ⅱ型钻杆动力钳的结构、材料的分析研究,经过和油田的共同研究,调整了此型钻杆动力钳的下壳的材料和热处理工艺、增加动力钳护栏、改进牙板的结构和将自动门栓改造成自动互锁装置,取得了如下良好的效果,达到了结构优化、性能改进、提高技术经济效益的目的。
(1)改进后的动力钳,整体强度高,在大载荷下工作稳定可靠;
(2)动力钳在连续作业中(起下钻),夹紧可靠,上卸扣不打滑,提高了作业效率;且对钻具的损伤也在允许范围内;
(3)配件及易损件的消耗明显降低,有效减少了动力钳的维护修理成本;
(4)采用门栓的自动互锁装置,动力钳使用的安全性得到有效提高。
由于是在原有动力钳上进行改造,各改造部分的外观有待下一步解决。
参考文献:
[1]王文智.钻杆动力钳的设计缺陷及使用中存在的问题.《石油矿场机械》,2005.01期
[2]《石油钻采机械》,石油工业出版社,第1版,1994.7.1
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