钻杆内修磨设备的改进和应用

2015-08-04 144 0

   1.钻杆内修磨的原因分析
 
  摩擦焊接技术被广泛应用于钻杆制造行业。在摩擦焊接过程中,钻杆接头和管体在轴向压力作用下,端面相互摩擦产生热量使其接触区域熔化,流态金属被挤压到管体内外两侧,形成了内飞边和外飞边。钻杆焊区产生的外飞边可以通过机加工方式有效去除,钻杆焊区产生的内飞边,国内最常用的去除方法是通过内冲方式去除。
 
  由于内冲刀和管壁存在一定的间隙,在重力因素的作用下,内冲刀切除内飞边时会在焊缝区留下高低不等的残余金属。ANSI/APISpec5DP-2009第1版《钻杆规范》规定:钻杆管体的内加厚锥部区域的型面应光滑。内加厚结构应不可引起90°钩形工具挂住的任何锐角或截面突变[1]。因此,为了保证钻杆焊区型面达到制造工艺要求,需要使用内磨机进行内部打磨。
 
  2.钻杆内修磨机的应用情况
 
  由于自动内修磨机砂轮转速高,工作过程受人为因素影响少,设备综合性能稳定,钻杆焊区型面的质量得到了很大的提高,生产效率与老式人工内修磨机设备相比,由原来的15分钟/根降低到10分钟/根,同时极大降低了工人劳动强度。
 
  自动内修磨机存在着一些工艺设计方面的缺陷。首先,自动内修磨机无法实现对残留金属多的部位进行定点修磨,容易造成过度打磨,影响内修磨质量;其次,在自动内修磨过程中,钻杆在旋转过程中出现跳动,如果跳动幅度过大,会造成砂轮被震碎或导杆损坏,设备运转不能平稳进行。
 
  针对这些设计缺陷和不足,研究设计的钻杆内修磨机定点往返控制器和钻杆旋转加紧定位系统,有效解决了修磨不均匀和钻杆跳动难题,促进了钻杆内修磨效率和质量的提高。
 
  3.钻杆内修磨机定点往返控制器的研究与应用
 
  3.1钻杆内修磨机过度打磨原因分析
 
  自动内修磨机只能匀速地对钻杆管壁进行修磨,在修磨过程中容易造成低残留金属区域的型面被过度打磨,而高残留金属区域的型面却没有被修磨平滑。在钻杆内飞边剪切过程中,内冲刀和管壁存在一定的间隙,由于重力因素,切除后的残留金属会呈现出上面多,下部少,两侧均匀的特点。
 
  3.2内修磨定点往返控制理论
 
  针对这种情况,提出了定点内修磨理论。在自动内修磨机的基础上增加一套定点往返控制电路,人为控制内修磨作业。人工找到钻杆内飞边高的地方,以此为中心,启动内修磨机定点控制电路,修磨机就会以高点为中心做一定弧度的定点往复运动。首先,找到钻杆焊缝区残留金属高端并将其置于最底部。其次,设定钻杆旋转弧度范围为+90°~-90°,钻杆在这个弧度范围内旋转,自动内修磨机的砂轮做高速旋转运动,这个过程中内修磨机的砂轮只对残留金属高端部位进行打磨,而没有对低端残留金属区域进行打磨,很好地修磨掉多余残留金属飞边的作业,这个过程中,残留金属少的部分没有被修磨到,从而保护了钻杆内壁。
 
  3.3内修磨定点往返控制电路
 
  基于这个思想,设计了一套钻杆内修磨定点往返控制电路(见图1),并安装在了自动内修磨机的操作台侧面。这个装置很好的解决了自动内修磨机的设计缺陷。
 
  4.钻杆旋转定位系统的研究与应用
 
  4.1内修磨中钻杆跳动原因分析
 
  在自动内修磨过程中,由于钻杆处于匀速旋转状态,而自动内修磨机砂轮则在焊缝区域做2000-3000转/分的高速旋转,由于管体弯曲或自动线不在一条水平线上,使得钻杆接头部分会跳动,很容易造成高速旋转的砂轮卡转,轻则造成砂轮报废,严重时会造成自动内修磨及旋转轴报废或电机烧损,严重影响设备的安全运行。
 
  4.2钻杆旋转定位系统原理
 
  考虑到钻杆接头跳动的主要影响因素是钻杆管体弯曲,可以在靠近钻杆接头部位增加一套抑制钻杆接头跳动的机构,使其在规定的轨迹下运行。因此研究和制造了一套钻杆旋转定位系统,工作过程中,将旋转定位机构放下并紧紧地卡住钻杆管体,钻杆管体受到向下的挤压力,钻杆在旋转的过程中,由于挤压力的存在,钻杆接头部分的跳动会被削弱,从而使钻杆按照预期的旋转轨迹运行。钻杆内修磨结束后,将旋转定位系统从卡槽中取出,这样就不会影响到钻杆的出料工序。同时,将自动线调节到水平位置,克服人为因素影响。
 
  4.3旋转定位系统应用情况
 
  运行以来,钻杆旋转定位系统运行平稳,能很好的削弱钻杆接头的跳动。由于钻杆接头跳动而引起的卡转事故没有发生一起,取得了预期效果。
 
  5.结论
 
  钻杆自动内修磨机增加钻杆定点往返控制器和钻杆旋转定位装置后,创造了良好的经济效益。同时,在很大程度上改善了自动内修磨机的整体性能,提高了设备的稳定性和安全性,提高了钻杆内修磨质量和效率,降低了工人的劳动强度,创造了良好的社会效益。
 
  参考文献
 
  [1]美国石油协会.ANSI/APISpec5DP-2009第1版.钻杆规范[s].北京北方资讯服务中心.2009,8:18-19.
 
  [2]王永宏,张玉英,等.钻杆检测设备的改进与使用[J].石油矿场机械.2003,10(02):115-117.
 
  [3]赵阳,方珠芳.浅谈钻杆加工工艺的改进[J].石油钻采工艺.2005,12(01):106-108.
 
  [4]王兆奎,丁庆新,赵宏林,张仕民.PLC控制系统在钻杆密封面台肩修磨机中的应用[J].石油机械。2010,13(06):88-90.

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