郭村煤矿锚杆/锚索梁巷道联合支护技术应用研究

2015-09-25 133 0

   【摘要】为了控制郭村煤矿12041上顺槽5#段巷道变形量,保障巷道通风、行人、运料和管路敷设等生产需求,从而保证工作面顺利回采,郭村矿采用“全断面锚杆+W型钢带+锚索梁联合支护”技术,形成有效实用的围岩控制体系。
 
  1引言
 
  郭村煤矿为高瓦斯矿井,在工作面底板开掘底板岩石集中巷,用于工作面回采时辅助运输、通风、行人和管路敷设等。煤层大部分地段遇到水后底板较软,煤体呈黑色粉末状,属“三软煤层”,易造成支柱钻底、支架变形,对回采及支护有一定的影响。12041上下顺槽使用U型钢棚支护期间,巷道受侧压及顶板压力影响变形较均匀;巷道变形以柱腿钻底(底鼓)+U型钢棚整体收缩为主,柱腿钻底量在1.5m左右,巷道断面积由15.6m2收缩到7m2左右,面积收缩量在40%~55%之间。12041上顺槽5#段设计长度107m,沿煤层直接顶细粒砂岩掘进。
 
  郭村煤矿12041顺槽在掘巷期间就发生过较大变形,后期受采动影响剧烈,断面收缩非常明显,影响通风、行人安全及顺层钻孔施工,需多次翻修,严重影响了12041工作面回采的正常进行,增大了支护费用和管理费用。
 
  本文拟采用沿顶掘进“全断面锚杆+W型钢带+锚索梁联合支护”技术来解决巷道变形的支护技术难题[1-2],为三软煤层巷道提供了新型支护技术手段,提高了巷道掘进速度,减少返修次数。
 
  212041上顺槽5#段锚网索喷巷道支护
 
  2.1“十”字断面法
 
  受采动影响,巷道围岩压力增大,巷道开挖后,围岩塑性区、破碎区范围较浅部开采要明显增大。如支护强度不够,支护技术与参数不合理,则巷道维护将十分困难。
 
  在试验巷道采用十字布点法、顶板离层观测仪等测试仪器及方法观测围岩变形、位移、离层和锚杆受力特点及其变化情况,确定巷道围岩结构活动状况和变化特征及影响因素和范围等,并可运用观测反馈信息调整支护参数,优化支护工艺。
 
  2.2具体实施方案
 
  (1)支护方案设计
 
  初喷:两帮刷够尺寸后即进行喷浆,喷浆前应处理活矸,及时喷射混凝土封闭煤壁,喷层厚度30mm。
 
  顶部支护:从顶板正中位置开始依次向两侧全断面布置锚杆配合钢筋网+W型钢带联合支护,采用托盘固定。顶部铺设一层点焊钢筋网,顶部两侧钢网折成“L”型与帮部钢网搭接,在网片“十”字交叉处均使用双股铁丝连网;顶部用一副钢带。
 
  两帮支护:巷道帮部采用锚网喷+锚钢带双层支护。巷道帮部围岩揭露后,采用喷射砼进行封闭。第一层支护采用锚网喷支护;第二层支护采用锚钢带支护;第三层支护采用锚索梁支护。
 
  (2)巷道变形监测
 
  1)矿压监测设置数目及监测仪器
 
  开始施工50m时便设测站,试验巷道共设2个测站,特殊地段加设。
 
  2)巷道围岩表面移动监测
 
  监测器材:巷道围岩表面移动的监测材料使用0.5m木桩,木桩嵌装在巷道两帮,外露50mm,端头钉一颗大头铁钉。
 
  安装时间:位于两帮的木桩必须在巷道掘进完毕后立刻进行安装,并进行初始量测记录。
 
  安装位置:监测巷道两帮表面移动的木桩安装于两帮腰线处,两木桩须保持水平;监测巷道顶、底移近的木桩位于巷道中线偏北600mm位置,中线、两排锚杆的正中处。
 
  安装数量:每10m一个观测断面,每断面需安装3个专用木桩,共30根木桩。
 
  3)顶板离层仪监测的安装
 
  顶板离层仪用来监测巷道两帮围岩运动。本文利用LBY-3双基点锚固顶板离层观测仪进行巷道围岩内部各点位移监测。共设2.4m、7m两个测点。
 
  多点位移计的安装时间为安装巷道表面位移测点的下一断面。在顶板锚索施工完毕后立即进行安装。安装多点位移计的钻孔应保证角度平直,位移计内的钢丝张拉充分,初始读数位置必须归零。
 
  顶板离层仪安装于巷道顶板、两排锚索的正中间处,两帮须保持水平;监测巷道顶板岩层运动规律的多点位移计安装位置为位于巷道中线、两排锚索的正中处。本次测站共设三个测点断面,每断面安装一套顶板离层仪。
 
  3巷道变形测量数据与分析
 
  巷道目前平均宽度3100mm(设计宽度4600mm),下帮平均高度1600mm(设计高度2200mm),从现场情况及巷道表面相对位移量观测数据分析。
 
  (1)顶板方面,巷道安装顶板离层仪读数无变化,说明直接顶与老顶未发生离层,腰线至顶板最大移近量385mm,最小58mm。
 
  (2)帮部情况,上帮最大位移量980mm,最小位移量409mm;下帮最大位移量820mm,最小位移量510mm。
 
  (3)底板相对位移量因落底次数较多,未进行观测。
 
  截止到8月6日,上帮累计总变化量平均为627mm,下帮累计总变化量平均为480mm,两帮总变化量平均1107mm,巷道总宽在3100~3500mm之间;顶板总变化量平均为227mm,期间巷道落底三次,累计落底量约2000mm。
 
  从现场情况及巷道表面相对位移量观测数据分析,目前巷道上帮变形量较大,顶板和下帮的变形量都明显减少。
 
  4总结
 
  为了控制12041上顺槽5#段巷道变形量,保障巷道通风、行人、运料和管路敷设等生产需求,从而保证工作面顺利回采,郭村矿采用“全断面锚杆+W型钢带+锚索梁联合支护”技术,形成有效实用的围岩控制体系。该方法工艺简单,节约了支护成本,加快掘进速度,优化支护参数,有效控制巷道变形和底臌,减少了返修次数,解决了郭村煤矿高地压巷道支护问题。

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